刘喜亮
- 作品数:17 被引量:63H指数:4
- 供职机构:中海油田服务股份有限公司更多>>
- 发文基金:国家科技重大专项黑龙江省教育厅科学技术研究项目更多>>
- 相关领域:石油与天然气工程环境科学与工程更多>>
- 文昌10-3区块大位移深井钻井液技术
- 2021年
- 文昌10-3区块开发井水平位移均超过3000m,井眼清洁难度大,井壁稳定要求高,摩阻大。通过研究区块地质情况,优化PDF-PLUS/KCL水基钻井液体系,根据不同地层特点选择钻井液方案,在文昌10-3区块成功应用。
- 周志奇张京杨洪烈刘喜亮张立权
- 关键词:水基钻井液井眼清洁
- 莺琼盆地高温高压井水基钻井液技术被引量:13
- 2015年
- 中国南海莺琼盆地具有温度梯度高、地层压力高、安全密度窗口窄的特点,在高温高压状态下经常出现钻井液流变性控制困难、井漏、电测遇阻和储层污染等问题。根据该区块地层的特点,通过大量的室内研究,在聚磺体系的基础上,引入甲酸钾作为抑制剂,优选了磺化材料及抗温聚合物,在提高抑制性的同时,有效地降低了体系的活度,通过加重剂的优化,改善钻井液的流变性,同时使其具有低的高温高压失水,密度2.4 g/cm3的体系抗温可达200℃。现场应用结果表明,该钻井液体系具有良好的抗温性和流变性,高温高压失水低,泥饼质量好,电测结果显示,该钻井液体系具有良好的储层保护效果。
- 程玉生罗鸣胡文军吴江王韶春刘喜亮
- 关键词:莺琼盆地高温高压水基钻井液储层保护
- XX-1-B32超低压井钻井液技术研究与应用
- 2021年
- 超低压、多套压复杂井段结构的存在是影响老井改造和调整的难点。XX-1-B32井是位于南海北部湾海区的一口调整井,目的层涠洲组四段,该井属于压力衰竭储层,具有超低压、多套压力存在于同一井段的特点。为达到漏失预防与储层保护目的,基于地层特征参数与井段钻井风险分析,展开了钻井液室内优化试验研究,优选出了一套PDF-PLUS/KCl钻井液体系,并对其进行了性能评价。研究结果表明,该钻井液体系的流变性能稳定,高温高压失水量仅为8.2mL,26MPa压差下24h滤失量仅为10mL左右,XX-1油田岩心污染段截取0.5cm后渗透率恢复值达85%以上,其储层保护效果和封堵能力较好。该体系在XX-1-B32井进行了推广试用,现场反馈井眼净化效果好,渗透率恢复值高;最大井底压差高达35MPa时未发生漏失,泥饼承压能力强。该钻井液体系的成功应用为北部湾实施类似超低压井钻井液技术提供了较好的指导意义。
- 向雄张立权杨洪烈刘喜亮易鹏昌彭天军
- 关键词:封堵性渗透率恢复
- 抗高温抗盐交联聚合物降滤失剂及其制备方法和应用
- 本发明属于钻井技术领域,涉及一种抗高温抗盐交联聚合物降滤失剂及其制备方法和应用。本发明的抗高温抗盐交联聚合物降滤失剂,按摩尔份数计,由0‑10份含酰胺基烯烃单体、5‑40份含环状内酰胺基烯烃单体、50‑95份含磺酸基烯烃...
- 夏小春陈缘博王超群王志永陈霞胡悦悦宋晓伟狄明利刘喜亮李自立
- 文献传递
- 页岩井壁失稳机理分析及钻井液对策研究被引量:15
- 2020年
- 页岩气开发主要以大位移井、水平井为主,由于页岩地层裂缝与层理发育、水敏性强,在长水平段钻井过程中极易发生页岩脱落掉块、垮塌和缩径等井壁失稳问题,同时还存在携岩困难、摩阻大及井眼轨迹难以控制等一系列难题。在对页岩岩性评价和页岩井壁失稳机理分析的基础上,探索出了适合于页岩气开发,保持井眼稳定的页岩气钻井技术,该技术一方面主要是对页岩表面微裂缝进行有效的封堵,另一方面主要是对页岩表面易分散和膨胀性黏土矿物进行有效抑制。
- 刘喜亮由福昌吴素珍严锐邓聪
- 关键词:页岩气失稳井眼稳定
- PDF-THERM钻井液体系在陵水13-2-1井的应用被引量:2
- 2014年
- 陵水13-2-1井(LS13-2-1)是位于南海西部海域的一口高温高压预探井,地层压力系数1.97,井底温度150℃,这是中海油服油田化学事业部所承钻的钻井液密度最高的一口高温高压井。在本井的311.1 mm井段及215.9 mm井段都使用了PDF-THERM钻井液体系,在密度高达1.98 s.g的情况下,流变性可控,从后续电测效果上看,该体系具有较好抑制性及良好的储层保护效果。
- 刘喜亮莫天明
- 关键词:高温高压流变性储层保护
- 一种抗高温水基钻井液降粘剂及其制备方法
- 本发明属于油田钻井液助剂技术领域,具体涉及一种抗高温水基钻井液降粘剂及其制备方法。本发明提供的抗高温水基钻井液降粘剂的制备方法,包括:(1)将含多元羟基单体放入金属阳离子单体溶液中,加热;(2)加入多元羧酸单体,继续加热...
- 李怀科赖全勇周新宇郝彬彬苗海龙何萍徐博韬刘刚刘喜亮彭三兵
- 高温高密度完井液研究进展及应用现状被引量:2
- 2022年
- 在油气田开发过程中,完井是保证油气井能够长期稳定生产的有效技术手段,而完井液则是高质量完井的关键。深层油气田已成为目前勘探开发的主流,与之匹配的完井液应满足抗高温、高密度、环保、长久防腐等要求。本文综述了近年来常用的几种高温高密度完井液体系,对未来高温高密度完井液的研究方向和关注重点提出了展望。
- 刘喜亮丁朋
- 关键词:完井液高温低固相无固相
- 陵水17-2深水开发井储层钻开液体系研究及现场实践被引量:3
- 2021年
- 针对南海西部LS17-2深水开发井储层物性特征、作业模式和完井方式,借鉴前期非深水井应用案例,通过室内技术体系优选和评价实验,优选了一套适合深水开发井气田储层开发的无固相储层免破胶钻开液体系,并对体系综合性能进行了评价。结果表明:该体系在深水低温环境下流变性稳定,长期老化后性能变化不大,有利于流变性控制,低温高压下水合物抑制性强。此外该钻开液PST过筛能力强,砂盘封堵能力好,突破压力低,具有优异的储层保护效果。6口水平井现场应用结果证实,该钻开液体系流变性能稳定,施工过程中未发生井壁失稳等井下复杂情况,能够满足深水开发井水平段钻进作业,为国内海洋深水开发井提供技术支撑。
- 李怀科陈缘博杨洪烈刘喜亮罗健生张立权
- 关键词:深水开发井储层保护
- 南海西部超浅层气田水平井EZFLOW无固相弱凝胶钻井液研究与应用被引量:17
- 2018年
- 南海西部L气田埋深浅、地层破裂压力低、泥岩含量高,水平井钻进过程中因泥岩造浆导致钻井液黏度、切力升高,循环当量密度(ECD)升高导致压漏地层问题频发。为此,利用岩心驱替试验结果和软件模拟计算ECD相结合的方法优化了EZFLOW钻井液的流变性,并采用高浓度泥岩造浆的方法优化了其抑制性能,用自制的高压填砂承压仪评价了其承压能力。室内评价试验显示,EZFLOW钻井液低剪切速率黏度为15 000~30 000mPa·s时,在直接返排渗透率恢复率达到85%以上的前提下,ECD小于地层破裂压力;优化后的EZFLOW钻井液抑制性和封堵性强,能够抗25%现场泥岩侵污。现场应用发现,EZFLOW钻井液表观黏度随井深波动幅度小,ECD附加值最大仅为0.07g/cm^3,钻进及砾石充填过程中均未发生漏失,产气量均超过配产的10×10~4 m^3/d,最高达16×10~4 m^3/d。研究结果表明,优化后的EZFLOW无固相弱凝胶钻井液能够解决超浅层水平井破裂压力低导致压漏地层和保护储层的问题。
- 向雄杨洪烈刘喜亮由福昌周姗姗
- 关键词:超浅层水平井ECD储层保护