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唐明明

作品数:5 被引量:15H指数:2
供职机构:陕西延长石油(集团)有限责任公司更多>>
发文基金:陕西省科技统筹创新工程计划项目更多>>
相关领域:石油与天然气工程更多>>

文献类型

  • 5篇中文期刊文章

领域

  • 5篇石油与天然气...

主题

  • 2篇气田
  • 2篇区块
  • 1篇低渗
  • 1篇低渗透
  • 1篇低渗透油田
  • 1篇堵漏
  • 1篇优化设计
  • 1篇油管
  • 1篇油田
  • 1篇圆弧
  • 1篇三维水平井
  • 1篇水采
  • 1篇水泥浆
  • 1篇水泥浆体系
  • 1篇水平井
  • 1篇速度管柱
  • 1篇泥浆
  • 1篇泥浆体系
  • 1篇排水采气
  • 1篇盆地

机构

  • 5篇陕西延长石油...

作者

  • 5篇唐明明
  • 1篇郭粉转
  • 1篇席天德

传媒

  • 2篇石油化工建设
  • 1篇石化技术
  • 1篇大庆石油地质...
  • 1篇东北石油大学...

年份

  • 3篇2022
  • 1篇2015
  • 1篇2013
5 条 记 录,以下是 1-5
排序方式:
延安气田延113-133区块三维水平井井眼轨迹设计技术与应用
2022年
分析了延安气田延113-133区块地层、井身结构、开发方案等约束条件,对比了当前国内三维水平井轨迹设计的一些理论与实践经验,通过引入了虚拟靶点辅助设计,在应用行业标准的轨迹计算方法最小曲率法的基础上,改进了传统的“直-增-稳-增扭-平”五段式三维水平井轨迹设计模型,避免了三维水平井轨迹设计中增斜扭方位至A点,实现了三维水平井增斜扭方位,平面圆弧着陆。减少了滑动比例,提高了钻井效率,降低了因为地质不确定性而着陆失败的风险。
唐明明李成贾福东杨海华苏明罗向东
关键词:三维水平井
正注反挤固井工艺在延安气田延113-延133井区的应用研究
2022年
延安气田延113-延133天然气井在钻井过程中发现刘家沟及石千峰顶部地层承压能力弱、漏失严重等问题,采取常规的固井方式固井质量差,全井段合格率低。经过8年的探究及现场应用,采用正注反挤固井工艺有效解决了这一问题,并且在该井区得到了成功的应用。
唐明明李成焦程杨海华苏明彭镭罗向东
关键词:固井漏失水泥浆体系
低渗透油田油井见水规律分析被引量:11
2013年
为了解决低渗透油田不规则面积注水井网中油井见水时间的计算及其影响因素的定量表征问题,将面积注采井网单元细分为一源一汇三角形最小计算单元,运用非达西渗流流管微元法得到不同面积注采井网类型条件下的生产井见水时间计算通式.以鄂尔多斯盆地X油田为例,研究井网类型、储层非均质性和裂缝发育程度对低渗透油田油井见水时间的影响,并通过统计回归得到沿裂缝方向、裂缝半长与油井见水时间之间的经验公式.结果表明:储层非均质性和裂缝规模对油井见水时间的影响最大,井网类型对其影响程度最小;不规则井网或油井所在最小三角形井网单元差异较大时,油井见水存在一个阶梯上升规律;油井见水时间与裂缝半长呈幂指数减小关系.
郭粉转席天德孟选刚王静唐明明
关键词:见水时间非均质低渗透油田
鄂尔多斯盆地南缘X井区连续油管速度管柱工艺及其应用被引量:4
2022年
为了分析连续油管速度管柱对积液气井排水采气的作用效果和机理,以X井区的积液气井为研究对象,以气井的生产时间为轴线,结合油压、套压、气水量等生产数据,使用多相流稳态模拟器,对其安装不同内径和下入深度的速度管柱作敏感性分析。模拟和应用结果表明:综合考虑压力损失、携液能力、关井后重新开井的启动能力的影响,X井区80%积液气井选用外径38.1 mm (内径31.75 mm)的速度管柱,下至最上一级生产层位深度时,具有最优的排水采气效果;安装速度管柱前后井筒中的气体流速、持液率、流态以及积液状况明显不同,速度管柱下部1/3内的气流速度大于临界携液流速(120 m/min)是X井区速度管柱能够携液的主要原因;Y6-3井安装速度管柱前最大气体流速为85 m/min,不能正常携液,而安装速度管柱后最小气体流速为275 m/min,大于临界携液流速,因此能正常携液。按照此理论和方法安装合适尺寸和深度的速度管柱后,X井区气井的积液状况得到明显改善。
翟中波房伟俞天军漆世伟唐明明李依吉川
关键词:排水采气速度管柱下入深度鄂尔多斯盆地
子长区块井漏分析、预防与处理
2015年
本文对延长气田子长及延川部分区块一直存在井漏严重的现象进行了分析,并对如何预防与处理井漏进行了探讨。
唐明明
关键词:堵漏封堵率
共1页<1>
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