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王卫东

作品数:3 被引量:15H指数:3
供职机构:中国石油大学(华东)石油工程学院更多>>
发文基金:国家科技重大专项中国石油天然气股份公司重点科技攻关项目更多>>
相关领域:石油与天然气工程轻工技术与工程化学工程更多>>

文献类型

  • 3篇中文期刊文章

领域

  • 2篇石油与天然气...
  • 1篇化学工程
  • 1篇轻工技术与工...

主题

  • 2篇水基
  • 2篇水基钻井液
  • 2篇钻井
  • 2篇钻井液
  • 2篇钻井液处理
  • 2篇钻井液处理剂
  • 2篇处理剂
  • 1篇地层
  • 1篇性能评价
  • 1篇有机硅油
  • 1篇黏弹性
  • 1篇微胶囊
  • 1篇微胶囊化
  • 1篇流动特征
  • 1篇井眼
  • 1篇井眼稳定
  • 1篇胶囊化
  • 1篇硅油
  • 1篇核磁
  • 1篇核磁共振

机构

  • 3篇中国石油大学...
  • 1篇中国石油

作者

  • 3篇王卫东
  • 2篇邱正松
  • 2篇吕开河
  • 1篇董明哲
  • 1篇徐龙
  • 1篇李亚军
  • 1篇宫厚健

传媒

  • 2篇油田化学
  • 1篇科学技术与工...

年份

  • 1篇2021
  • 1篇2008
  • 1篇2006
3 条 记 录,以下是 1-3
排序方式:
多羟基聚合物防塌剂CXC-1应用性能研究被引量:3
2006年
多羟基聚合物防塌剂CXC-1是以环氧化物及多羟基化合物共聚而成的聚合物防塌剂,为淡黄色黏稠液体。性能评价结果表明:CXC-1具有很强的抑制性,胜利东营组岩屑在2%CXC-1溶液中的回收率达91.6%,在2%CXC-1+10%NaCl,7%KCl或3%硅酸钠(模数3.0)混合溶液中为94.8%-95.7%,而在蒸馏水中为27.2%;黏土压片在2%CXC-1溶液和2%CXC-1+5%KCl或10%NaCl混合溶液中浸泡几天后仍保持完整;CXC-1能显著提高泥页岩的膜效率,经CXC-1溶液浸泡的岩心膜效率为0.145,而经硅酸钠、甲酸钠浸泡及未浸泡岩心的膜效率分别为0.108,0.061和0.048;加入CXC-1后钻井液保护油气层能力显著增强,污染后岩心渗透率回复率由74.4%提高到91.6%;CXC-1与其他处理剂配伍性好,对钻井液流变性和滤失造壁性具有一定的改善作用,无毒(EC50=1×105mg/L),累计耗氧量测定表明易生物降解,是一种环境友好型钻井液防塌剂。在易跨塌、卡钻的沙河街组地层钻进中应用的结果表明,CXC-1能有效抑制井壁坍塌,维持井眼稳定,顺利解决复杂地层的井塌问题,满足复杂地质条件下安全钻井的需要。图2表7参7。
吕开河邱正松王卫东
关键词:防塌剂钻井液处理剂水基钻井液性能评价井眼稳定
基于核磁共振技术的黏弹性颗粒驱油剂流动特征被引量:6
2021年
首次通过核磁共振技术和岩心驱替实验相结合的方法,对黏弹性颗粒(B-PPG)驱油剂在岩心中的流动特征进行深入研究。驱替结果表明:B-PPG在岩心孔隙介质中以重复堵塞-变形-通过的方式运移。核磁共振横向弛豫时间(T2)图谱明确了B-PPG在孔隙介质中的调剖作用,即B-PPG首先运移进入大孔隙,然后对其进行封堵,促使液流转向较小孔隙。核磁共振图像直观揭示了B-PPG驱油剂在岩心孔隙中的流动分布状态,B-PPG驱油剂驱替前缘均匀推进,能够进入水驱波及不到的区域,具有显著的调整微观非均质性、增大波及系数的能力。渗透率、B-PPG浓度及注入速率对B-PPG驱油剂的流动特征具有显著影响。增大渗透率能够提高B-PPG在孔隙介质中注入性;增大浓度或降低注入速率有利于B-PPG堵塞大孔隙,液流转向较小孔隙,提高波及系数。
孙焕泉徐龙王卫东曹绪龙姜祖明祝仰文李亚军宫厚健董明哲
关键词:核磁共振流动特征
钻井液用缓释复合消泡剂的研制与应用被引量:7
2008年
目前国内市场上钻井液消泡剂品种少、适用范围窄、有效作用时间短,本文报道一种适用于多种钻井液的缓释型复合消泡剂。该剂制备方法如下:硬脂酸铝、二甲基硅油及白油在120反应2小时,冷却后加25%--30%乳化剂制成乳状液,再加入微胶囊化剂,在高剪切力作用下制成微胶囊化消泡剂。乳状液可维持稳定60天以上。该剂在加入ABS发泡的淡水、4%盐水、饱和盐水基浆中的综合消泡性能好于醚类、酯类和醇类消泡剂。在聚磺、聚合物和饱和盐水凹凸棒实验钻井液中,该荆消泡性能好,对钻井液常规性能无影响,还有减摩阻作用。在聚合醇和钙基实验钻井液中,加入该剂0.07%时密度恢复率超过90%。在聚磺实验钻井液中,该剂在150℃仍具有良好的消泡和抑泡效果。该剂在已在国内许多大油田获得应用。大港板深22井2005~5127m井段使用的高温有机硅钻井液,由于加入了磺化类、腐殖酸类、树脂类处理剂而产生了气泡,加入该剂0.2%--0.3%后迅速消泡,密度恢复原值(1.18~1.52g/cm^3),处理一次可维持4~5天不起泡,井深5100m时井底温度175℃,循环钻井液温度约165℃,该剂消泡性能仍良好。表9参5。
王卫东邱正松吕开河
关键词:钻井液处理剂水基钻井液有机硅油白油微胶囊化
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