罗觉生
- 作品数:43 被引量:130H指数:7
- 供职机构:长江大学化学与环境工程学院更多>>
- 发文基金:中国石油天然气集团公司科技项目国家自然科学基金更多>>
- 相关领域:石油与天然气工程化学工程理学环境科学与工程更多>>
- 秦皇岛32-6油田储层保护技术的研究被引量:3
- 2000年
- 针对秦皇岛32-6油田目前钻开油层所用的3种钻井液体系,分析储层损害的程度,提出用屏蔽式暂堵技术改造钻井液以保护储层;室内研究结果表明,该项技术对秦皇岛32-6油田提高油井产量具有现实意义。
- 黄立新王昌军罗春芝罗觉生谢齐平向兴金
- 关键词:钻井液储层保护海上油气田
- 适合于塔中地区的新型钻井液体系的研究被引量:3
- 1998年
- 针对塔中地区碳酸盐岩裂缝性地层特点及MSF正电胶水基钻井液稳定性差,泥饼厚,粘附系数大等缺点,研制出一套适合于该地区的新型钻井液体系——JHH。通过室内的性能评价表明,该体系流变性好;抗劣土侵污能力强;在130℃下热滚12h的回收率达87.3%;渗透率恢复值大于85%,储层保护好;泥饼粘附系数<0.2,润滑性好;单剂及体系荧光级小于3.0级,满足打探井要求;单剂及钻井液体系的Ec50值大于30000mg/L,无污染,因而可满足环境保护要求。该体系已在塔中某井现场试验,结果性能稳定,维护方便,有良好的推广应用前景。
- 罗春芝罗觉生王松王昌军向兴金肖稳发
- 关键词:钻井液流变性润滑性
- 涠11-1油田注水过程中的储层保护
- 2006年
- 运用JHDG新型动态结垢试验仪,以渗透率恢复值(Kd/K0)为主要评价指标,从加入注水化学剂前后注入水与地层水的混配比等方面,对涠11-1油田注水过程中的储层保护进行了试验研究。结果表明,90℃时注入水(天然海水)和地层水的混配比为1∶1时结垢趋势最大;天然海水中加入注水化学剂后,结垢程度减轻,岩心渗透率恢复值大于90.0%,能满足注水开采时的储层保护要求。
- 王昌军罗觉生陈武梅平
- 关键词:注入水地层水岩心试验储层保护
- 南海西部油田低渗透储层防水锁技术研究被引量:8
- 2011年
- 针对南海西部文昌油田珠海组二段和涠洲油田流三段低孔低渗储层存在比较严重的的水锁损害问题,优化出了一种新型防水锁剂——SATRO,其主要组分为氟碳表面活性剂、非离子表面活性剂、两性孪连表面活性剂、有机硅消泡抑泡剂等。SATRO能有效降低溶液的表面张力和界面张力,且抗温抗盐性能好,起泡能力低;加有防水锁剂SATRO的完井液能有效减少低渗油气层"水锁损害",对低渗油气层具有良好的保护效果。
- 王昌军王正良罗觉生
- 关键词:低渗透储层水锁损害储层保护
- 纯化油田采油污水处理效果及影响因素研究被引量:2
- 2002年
- 在室内实验研究的基础上提出了处理纯化油田含油污水的方法,讨论了污水含油、pH值、温度、搅拌强度及沉降时间等影响污水处理效果的主要因素。处理后的水质达到油田注水标准SY/T5329-94。
- 罗觉生张依华王正良彭松水王光东
- 关键词:油田采出水化学混凝纯化油田采油污水处理影响因素
- JHY油溶性树脂在小拐断块屏蔽暂堵保护储层技术中的应用被引量:7
- 1998年
- 分析了准噶尔盆地小拐断块J11,T1z,P2x的储层特征及潜在损害因素。根据分析结果,提出在该区块采用油溶性树脂屏蔽暂堵技术来保护油气层的方案。研制了适用的暂堵剂——JHY油溶性树脂和适合于该区块的钻井液体系,并评价了该体系对油气层的损害程度和深度。结果表明,所研制的钻井液体系能较好地实现油溶屏蔽暂堵,有效地保护油气层。例如,其动态损害评价的渗透率恢复值大于65%,静态损害评价的渗透率恢复值大于70%。
- 王松胡三清罗觉生罗觉生黄蕾余学勤黄蕾
- 关键词:油溶性树脂断块储层油气层保护油田
- 塔中石炭系砂岩储层保护的新型钻井液体系
- 1996年
- 分析了塔中石炭系砂岩储层特征及其潜在损害因素。根据油溶暂堵技术原理,研制了MSDF-JHY钻井液体系及塔中中大钾聚合物钻井液改造体系,并对两套体系的保护储层效果进行了评价试验。结果表明,钻井液中采用与储层物配伍性好的处理剂可大大减轻储层的潜在损害。
- 罗觉生王书祺
- 关键词:钻井液堵塞剂防止地层损害储层
- 苏北油区丰502井区储层敏感性试验研究被引量:1
- 2012年
- 通过丰502井储层岩心的敏感性试验,研究了该储层的水流速敏、水敏、酸敏、碱敏和应力敏。结果表明,速敏指数为0.50,临界流速0.75ml/min,表现为中等偏强速敏;水敏损害指数为0.002,储层无水敏;酸敏指数均为-33.3,注酸后岩心渗透率有所增加,储层对盐酸无酸敏性损害;碱敏指数为0,该油田储层不会因碱敏造成储层损害;储层属无应力敏地层。
- 尹先清罗觉生王正良蔡松霖刘喆
- 关键词:储层渗透率敏感性
- 氯化铝催化合成乙酸乙酯被引量:1
- 2005年
- 利用三氯化铝替代浓硫酸作催化剂,催化合成乙酸乙酯,探讨了不同的酸醇摩尔比、催化剂的用量和预反应时间等对产品收率的影响,得到最佳反应条件为酸醇摩尔比为1∶1.3,催化剂的质量分数为1.5%,预反应时间为10min,反应温度为90℃。产品收率可达73.3%,浓硫酸作催化剂时,产品收率为64.5%。实验结果表明,三氯化铝可替代浓硫酸作催化剂合成乙酸乙酯。
- 王任芳李艳贞罗觉生
- 关键词:硫酸乙酸乙酯酯化反应正交试验
- 耐温耐盐微凝胶JTY-Ⅱ的研制被引量:5
- 2003年
- 针对胜利现河油田河11块油藏条件(温度≤110℃,地层水矿化度≤4.0×104mg/L,高钙镁),研制了聚合物水基微凝胶调驱剂JTY Ⅱ。所用聚合物为疏水化聚丙烯酰胺,交联剂为带碳环或杂环的有机物与带多配体含锆离子的无机物的复配物,用矿化度4.0×104mg/L、Ca2++Mg2+7.0×103mg/L的采出水配制成胶液。聚合物+交联剂质量浓度为500~2000mg/L的成胶液在95℃形成可流动凝胶,成胶时间随浓度增大而缩短。1000mg/L的成胶液95℃、6s-1下的粘度,60d时升至27.5mPa·s,增幅达400%,在110℃时仍能形成稳定微凝胶,其耐温性估计为125℃,耐矿化度超过1.5×105mg/L。成胶液和微凝胶受机械剪切后粘度保留率分别为90%和>75%。在95℃下在天然岩心中注入0.3PV500~1500mg/L成胶液,使采收率在水驱基础上提高12.04%~22.45%(1000mg/L聚合物溶液提高采收率12.64%),阻力系数和残余阻力系数均增大。岩心中形成的微凝胶耐冲刷,累计注水20PV时注水压力略有上升(0.190→0.215MPa)。该微凝胶可用于河11块油藏的调驱。表7参5。
- 唐善法喻高明郭洪金张建国罗觉生
- 关键词:调驱剂驱油效率抗盐性