栗铁峰
- 作品数:13 被引量:39H指数:4
- 供职机构:中国石油化工集团公司更多>>
- 发文基金:国家科技重大专项中国石化“十条龙”科技攻关项目更多>>
- 相关领域:石油与天然气工程天文地球更多>>
- 致密砂岩气藏压裂伤害及对策——以川西坳陷ZH构造JS_2~1气藏为例被引量:4
- 2018年
- 为提高致密砂岩气藏压后效果,以四川盆地川西坳陷ZH构造沙溪庙组JS_2~1气藏为例,采用电镜扫描、恒速压汞等实验方法研究了储层微观结构,评价了储层敏感性及水锁伤害。该气藏黏土矿物含量高(平均为14.4%),易于膨胀和运移的伊/蒙混层和伊利石占比大;平均孔喉半径值为0.26μm,连通性不佳,且束缚水饱和度高。储层具有强水敏、易水锁的特征。盐敏实验表明压裂液矿化度低于22 500mg/L会产生盐敏伤害,调整防膨剂加量,压裂液伤害率从39.5%下降至28.5%。对比了前期压裂液与防膨降水锁压裂液体系在束缚水饱和度下的水锁伤害,伤害率从58%降至42%,气驱岩心24h,渗透率恢复率达75.5%(前期配方仅为22.7%)。针对该类储层,提出了少液量、全程液氮伴注降滤助排、提高返排压差的压裂液快进快出工艺对策。针对性压裂液体系及工艺措施在JS203-3HF和JS203-4HF 2口水平井应用,压后分别在油压16.2MPa、19.8MPa下获测试天然气产量17.1×10~4 m^3/d、20.760 8×10~4 m^3/d(同河道邻井压后油压16.3MPa下测试气产量仅为3.845 8×10~4 m^3/d),远超地质预期。研究为高效开发该气藏提供了技术支撑。
- 黄禹忠刁素栗铁峰何红梅
- 关键词:致密砂岩气藏强水敏
- 四川盆地什邡气田浅层砂岩储层改造的难点及对策被引量:3
- 2013年
- 四川盆地什邡气田浅层砂岩储层加砂压裂施工压力异常、压后增产效果较差,剖析其原因主要是:水锁伤害严重,多裂缝等近井效应明显,主缝延伸困难,压裂液效率低,有效缝长较短。针对上述问题,提出以下对策:优化压裂液配方,提高润湿接触角,降低毛细管力,同时采取针对性的工艺措施:小排量起裂,较早的支撑剂段塞技术,中—低排量控制缝高延伸,配合纤维网络携砂改善支撑剂沉降剖面和液氮助排等高效返排工艺。试验井的应用结果表明:前置液阶段初期支撑剂段塞入地后监测压力变得平稳,15h返排率64.4%,最终返排率72.5%,压后井口油套压6.7MPa下测试产气量为8.4×104 m3/d,增产效果显著。该技术措施在多口井推广应用,增产效果较工艺改进前有较大幅度的提高,可为类似气藏的开发提供技术支持。
- 刁素栗铁峰勾宗武朱礼平
- 关键词:四川盆地多裂缝液氮
- 致密气藏非均质水平井分段压裂关键技术被引量:2
- 2015年
- MS地区蓬莱镇组气藏属于致密砂岩气藏,非均质性强,水锁伤害严重,多数井砂泥岩交互。针对水平并分段压裂布缝难度大,压裂液储层适应性差,压后效果差等难题,研究形成了考虑启动压力梯度的基于独立渗流单元的裂缝间距优化技术;优化出低伤害防水锁压裂液体系,残渣含量下降了17%-20%,润湿接触角从39.9°提高至91.5°,水锁伤害后气测渗透率恢复率从33.1%提高至71.98%;研究了液氮增能及伴注工艺,现场试验7口井,施工成功率100%,有效率100%,压后平均测试产量3.617×10^4m^3/d,是前期分段压裂的2.2倍,平均返排率为68.3%,较前期提高了17.4%。
- 栗铁峰
- 致密砂岩气藏水平井体积压裂新技术被引量:12
- 2017年
- 针对致密砂岩气藏常规缝间距80~100 m分段压裂导致单井剩余可采储量多的问题。基于体积压裂理念,改变传统致密砂岩水平井等分段理念,将均匀布段改为针对"甜点"的加密分段,采用Y341封隔器和不限级数滑套分段新工艺,对每个射孔段针对性压裂,实现了不动管柱多段分段压裂改造;同时,通过加砂压裂工艺和施工参数优化,实施"长、宽、高"三维立体压裂,提高储层的改造程度,以达到体积压裂和提高压后天然气产量的目的。该技术在川西低孔—特低孔、超致密砂岩储层水平井GX井成功进行了不动管柱19级分段压裂试验,一次性下入压裂管柱,连续施工,创下了国内不动管柱滑套分段数最多的记录,段间距22~76 m,平均45 m,压后在油压23 MPa下测试气产量12.64×10~4 m^3/d,是地质预期的2~3倍,比采用常规分段、测井与录井显示更好的同井场邻井的压后测试产气量更高。该井生产296 d,累计产气量是邻井的2.17倍,动态储量是邻井的1.3倍。加密分段及分段压裂新工艺为低孔—特低孔、超致密气藏提高开发效果提供了重要的技术支撑。
- 黄禹忠刁素栗铁峰尹琅何红梅侯志明
- 关键词:水平井体积压裂不动管柱天然气产量
- 致密砂岩气藏水平井细分段适应性分析被引量:4
- 2017年
- 水平井分段压裂是致密砂岩气藏开发的有效手段,数值模拟表明,缩短缝间距,可以大幅度降低油气流动压差,从而提高单井产量。随着储层品质变差,川西沙溪庙组气藏常规分段(缝间距80~100m)效果变差,采出程度低。在地层压力不同的区域,采用自主研制的不动管柱不限级数滑套分段工具,试验了水平井细分段、拟体积压裂改造。不动管柱分段数最多达到20段,平均段间距为46.3m,平均入地液量为2 775.6m^3。压后对比表明,高压气藏压裂效果好,生产相同时间,较常规分段井累计产量高,稳产好;但常压气藏压后压力降落快,返排困难,压后效果差。对此,结合岩心伤害实验分析了常压气藏压后效果差的原因,认为长时间、大液量施工,对储层渗透率伤害大,同时常压储层地层能量低,滤失到储层的液体难以返出,是导致该类气藏细分段、拟体积压裂返排困难,压后效果差的主要原因。建议致密砂岩常压气藏,不采用水平井细分段、大规模拟体积压裂改造;高压气藏可以推广应用。研究为类似气藏开发提供了借鉴。
- 黄禹忠刁素尹琅栗铁峰刘琦
- 关键词:致密砂岩气藏
- SF气田水平井分段压裂技术研究被引量:1
- 2014年
- SF气田蓬莱镇组气藏水平井分段压后平均测试产量为1.23×104m3/d,投产率仅46%,个别井出砂严重堵塞油管,且平均返排率为58.2%,未达到预期开发效果。针对这种情况,亟待深入分析原因,通过深化储层认识和实验研究,认为储层多为砂泥岩互层,非均质性严重,采用均质模型进行裂缝间距优化不尽合理;储层存在中等水敏、较强的水锁伤害导致常规压裂液储层适应性差;水平井分段压裂施工时间长、分段破胶难度大、返排制度不完善是该气田水平井压后产量低、返排效果不理想的主要原因。为此,提出开展水平井液氮伴注、纤维防砂优化、研究各段压后储层增能情况,制定水平井合理的返排制度,在提高返排速率的同时达到防止支撑剂回流,降低储层伤害和安全风险的目的。
- 常勇军严焕榕刁素黄禹忠栗铁峰
- 关键词:致密气藏水平井分段压裂
- 什邡气田储层改造难点及对策被引量:3
- 2013年
- 什邡气田新区气井压裂过程中,前期监测压力波动大,且压后增产效果普遍较差,分析主要原因是多裂缝效应明显,主缝延伸困难,压裂液效率低,有效缝长短。通过优化排量和支撑剂段塞泵入时间,配合纤维携砂工艺、较低浓度瓜胶压裂液和高效返排工艺,后续MP75、SF6等井压裂施工在前置液初期监测压力变得平稳,残液返排快且返排率高,有效提高了压裂液效率,压后效果较工艺改进前有较大幅度的提高,为高效开发该区提供了有效的途径。
- 刁素栗铁峰任山慈建发
- 关键词:压裂
- SF气田蓬莱镇组气藏压裂伤害机理分析及工艺对策
- 2015年
- 针对SF气田蓬莱镇组气藏储层压后产量低的问题,通过对储层的微观特征和渗流机理的研究,认识到粒间孔被伊蒙混层、绿泥石等充填是储层水敏的根本原因,孔喉细小,毛管自吸在短时间(24 h)内能达到较高含水饱和度(45%以上),使储层渗透率明显降低,造成较为严重的水相圈闭损害,从而影响了压后天然气产量。针对伤害机理,采用了减少水敏、降低毛管力和界面张力的防膨防水锁压裂液,提出了减少入地液量和施工时间的脉冲柱塞加砂压裂工艺、液氮伴注提高返排速率的降低储层含水饱和度的工艺对策,现场应用36井次,压后16 h平均返排率达到62.5%,平均测试产量3.3×104m3/d,较前期平均测试产量1.2×104m3/d提高了166%。
- 刘林黄禹忠刁素栗铁峰
- 关键词:水敏水相圈闭
- 马-什-广地区蓬莱镇组气藏压裂井产量逐步上涨原因探讨被引量:1
- 2016年
- 马-什-广地区蓬莱镇组气藏属于典型的常压-高压致密砂岩气藏,地层非均质性强,该气藏在开发过程中,压后产量相差较大,针对部分井压后测试产量低,生产或关井一段时间后产量明显上涨的情况,对各井储层物性进行了分析,认识到产量上涨的这些井具有储层泥质含量高,储层孔隙度和渗透率均高于该区的平均值。通过对该区的储层微观特征和渗流机理进行实验研究,认为水敏和水相圈闭损害是造成这些井初期测试产量低,一段时间后产量明显上涨的主要原因。提出了降低水敏和水相圈闭损害的压裂工艺措施。
- 刁素栗铁峰刘琦勾宗武
- 关键词:水敏液膜厚度水相圈闭
- 威荣区块深层页岩气井体积压裂技术被引量:13
- 2021年
- 威荣区块页岩气储层埋藏深(3550~3880 m),地应力高(垂直地应力86.0~97.7 MPa),水平地应力差大(7~17 MPa),岩石脆性指数低(小于0.50),天然裂缝不发育,压裂面临施工压力高、压力窗口窄、敏感砂比低、加砂难度大的难题。大型物理模拟实验表明,威荣区块深层页岩气井压裂裂缝形态以主缝+分支缝为主,裂缝复杂程度较低。根据地质、工程因素优化分段分簇位置,以最大改造体积为目标优化分段分簇数量,实现了对地层的密切割;采用密切割及复合暂堵压裂技术,提高了水平段裂缝的横向覆盖率;通过研究支撑剂输送规律,优化了3级粒径支撑剂的铺置方式,提高了加砂强度;采取缝内暂堵、二次压裂、增加压裂液黏度和施工排量等措施,提高了缝内净压力及裂缝复杂程度。采用以上技术,最终提高了压裂有效改造体积和最终可采储量。研究成果在威荣区块页岩气井得到了成功应用,平均单井加砂强度提高到2.00 m^(3)/m,平均单井无阻流量为48.2×10^(4) m^(3)/d,平均单井最终可采储量为1.10×10^(8) m^(3),改造效果较前期显著提高。压后评估表明,最终可采储量与加砂强度呈正相关关系。提高深层页岩气加砂强度、控制用液强度,是经济有效压裂的关键。
- 王兴文何颂根林立世栗铁峰王峻峰