李婧 作品数:19 被引量:100 H指数:7 供职机构: 辽宁石油化工大学机械工程学院 更多>> 发文基金: 国家自然科学基金 国家科技支撑计划 辽宁省博士科研启动基金 更多>> 相关领域: 金属学及工艺 一般工业技术 化学工程 石油与天然气工程 更多>>
高强度低合金厚板TMCP工业试验与生产 被引量:1 2009年 利用Q345D连铸坯料,采用TMCP工艺进行了规格90 mm高强度厚板工业试验,研究了奥氏体未再结晶区总变形量对厚板组织性能的影响。结果表明,终轧温度800-750℃,终冷温度670-630℃时,调整奥氏体未再结晶区总变形量,钢板强度可达Q420E级,表面组织为沿奥氏体晶界析出的多边形先共析铁素体+贝氏体,心部为铁素体+珠光体。随着未再结晶区总变形量由25%增加到36%,钢板晶粒细化,z向性能提高,内部质量改善。目前,钢板批量试制产量已达4 200 t。 李婧 赵德文 刘相华 杜林秀 何元春 隋鹤龙关键词:厚板 力学性能 均相沉淀法合成Gd_2O_2S:Dy^(3+)荧光粉的光致发光 被引量:1 2012年 采用Gd2O3、Dy2O3、H2SO4和尿素为实验原料,通过均相沉淀法合成了Gd2O2S:Dy3+荧光粉。利用X射线衍射(XRD)、场发射扫描电子显微镜(FE-SEM)和光致发光(PL)光谱对合成的粉体进行了表征。XRD分析表明:前驱体在氢气气氛下900℃煅烧2h能转化成单相的Gd2O2S粉体。FE-SEM观察显示:Gd2O2S粉体形貌为近球形,平均粒度大小为300~500nm。PL光谱分析表明:在270nm紫外光激发下,Gd2O2S:Dy3+荧光粉的主次发射峰分别位于579和488nm,分别归属于Dy3+的4F9/2→6 H13/2和4F9/2→6 H15/2跃迁,这两个跃迁均具有e单指数衰减行为。Dy3+的猝灭摩尔分数是1%,(Gd0.99,Dy0.01)2O2S荧光粉的色坐标和色温分别为(0.308,0.379,0.313)和6 464K。 连景宝 李婧 王秉新 孙旭东关键词:荧光粉 均相沉淀法 光致发光 Q420特厚钢板连续冷却过程的相变行为 被引量:3 2015年 针对Q420钢特厚板的生产工艺特点,利用Gleeble-2000热模拟试验机研究了该钢变形和未变形条件下的连续冷却过程中相变行为及组织演变规律,绘制了该钢的连续冷却转变(CCT)曲线,分析了控轧控冷工艺对其连续冷却相变的影响。结果表明:Q420钢随着冷却速度的提高,奥氏体→铁素体开始转变温度Ar3降低,相变后铁素体晶粒细化;贝氏体开始转变温度(Bs)先升高后降低,贝氏体转变量逐渐增加。随着变形量的增加,CCT曲线整体向左上方移动,加速了铁素体和贝氏体相变。随着变形温度的降低,铁素体相变温度升高,扩大了铁素体区,贝氏体相变温度降低。 李婧 王秉新 刘相华 赵德文关键词:特厚板 相变 CCT曲线 Q345高强度宽厚钢板探伤缺陷原因及分析 被引量:17 2015年 针对厚度超过90 mm Q345特厚钢板超声波探伤合格率较低的现象,采用高倍金相检验、扫描电镜、能谱分析和力学分析等方法对90 mm Q345超声波探伤检测不合格与合格钢板进行了对比研究。结果表明:引起特厚板超声波探伤不合格的原因是钢板厚度中心区域珠光体带中存在微裂纹。微裂纹产生的原因一方面是铸坯中心碳、锰元素偏析引起的组织应力及钢板轧后快速冷却引起的热应力,另一方面是钢板心部Mn S和氧化物等夹杂物的聚集致使与钢基体界面结合较弱,促进了微裂纹的萌生与扩展。通过改善铸坯质量、合理选择宽厚板铸坯坯型和合理安排轧制规程,有效提高了Q345宽厚板的超声波探伤检测合格率。 李婧 邵长静 刘相华 赵德文关键词:特厚板 探伤 微裂纹 工业纯铜极薄带异步轧制的织构演变 2015年 在轧制过程无退火处理的条件下,通过同步轧制和异步轧制将工业纯铜从5.8 mm轧薄至20μm。采用取向分布函数和取向线分析方法研究了轧材织构的演变规律。结果表明:均匀退火后的原料初始织构主要为旋转立方织构{100}<011>,在剧烈塑性变形过程中,晶粒取向主要在β线上聚集,其形变织构主要由铜型织构{112}<111>和黄铜织构{011}<211>组成。样品在减薄过程中,织构强度不断增加,但在轧制后期织构增长速率并未因塑性变形程度的增加而减缓,反而显著增加。 宋海涛 宋孟 杨德胜 关德满 李婧 刘相华关键词:工业纯铜 异步轧制 织构 尺寸效应 Q235特厚钢板生产工艺研究 被引量:2 2015年 以250 mm Q235铸坯为研究对象,采用热机械控制工艺(TMCP)和再结晶控制轧制+加速冷却(RCR+ACC)两工艺进行了110 mm Q235C特厚板工业试制,对比了两工艺厚板的组织和性能。结果表明,两工艺钢板组织和性能均满足GB/T 700-88要求。TMCP工艺钢板表面组织为多边形先共析铁素体+贝氏体+少量珠光体,RCR+ACC工艺表面组织为铁素体+贝氏体;其余部位组织均为铁素体+珠光体,且晶粒度基本相当。与TMCP工艺相比,使用RCR+ACC工艺在奥氏体高温区轧制钢板,变形抗力低,有利于降低轧机负荷或实现低速大压下轧制,且省去TMCP工艺中间待温时间,实现了超厚板轧制过程的减量化。 李婧 邵长静 刘相华 赵德文关键词:特厚板 Q235 显微组织 力学性能 Q345E-Z35高强度特厚钢板的研制 被引量:9 2009年 利用Q345连铸坯料,在某4300mm宽厚板轧机上针对Q345E—Z35钢种进行了厚80mm钢板的TM—CP工艺试验。结果表明,采用出炉温度在1150~1250℃,加热时间不超过230min,精轧开轧温度为770~810℃,终轧温度为740~780℃,轧后采用层流冷却,终冷温度为650~700℃,未再结晶区总压下率大于40%的工艺生产Q345E-Z35高强度厚板的屈服强度达到330MPa以上,伸长率达到30%以上,-40℃冲击功达80J以上,Z向断面收缩率大于45%,探伤达到2级探伤要求。实现了良好的强度、韧性和内部质量的结合,且不添加微合金元素Nb、V和Ti,工艺上省去了热处理工序,降低了生产成本。 李婧 赵德文 刘相华 隋鹤龙 顾林豪 杜林秀关键词:特厚板 Z向性能 Development of Q345C High- Strength Ultraheavy-Gauge Plate Steel By rolling experiments of the Q345C 220mm –thickness stock of continuous metal cast process of Shou Qin in lab... 李婧 杜海军 赵德文 刘相华 王国栋关键词:ROLLING COOLING TMCP Q420钢热变形行为及流变应力模型研究 被引量:12 2010年 利用Gleeble-2000热模拟实验装置对Nb,V微合金化Q420高强度低合金钢(HSLA)进行了高温单道次压缩实验.研究了变形条件对该钢的动态再结晶行为的影响,并建立了一系列完整的描述高温变形的流变应力模型.实验结果表明:动态再结晶只在较高变形温度和低应变速率下发生,且峰值应力、稳态应力、峰值应变和临界应变与lnZ呈线性关系;流变应力预测模型和实验结果吻合良好. 李婧 赵德文 刘相华关键词:HSLA钢 动态再结晶 激活能 流变应力 低合金厚板的减量化轧制 被引量:7 2009年 通过挖掘设备潜力,采用奥氏体再结晶区直接轧制+轧后快速冷却工艺在某宽厚板生产线上成功试制了60~85 mm厚Q345系列C-Mn低成本厚板,Z向性能稳定达到Z35标准要求。试验结果表明,用该工艺生产低合金厚板可缩短2 min轧制时间,提高了机时产量,促进钢铁工业的可持续发展。 王根矶 李婧 何元春 赵德文 刘相华关键词:减量化 厚板 Q345