国家高技术研究发展计划(2012AA062001)
- 作品数:54 被引量:160H指数:8
- 相关作者:任家骏李爱峰谭彬林贵瑜张永明更多>>
- 相关机构:太原重工股份有限公司太原理工大学东北大学更多>>
- 发文基金:国家高技术研究发展计划国家自然科学基金山西省基础研究计划项目更多>>
- 相关领域:矿业工程机械工程建筑科学一般工业技术更多>>
- 矿用挖掘机履带行走装置的动力学行为分析被引量:3
- 2018年
- 将UG中建立的WK-75型矿用挖掘机各部件模型导入RecurDyn多体动力学软件中,建立履带行走装置动力学模型。通过对行走装置的动力学分析,确定其危险工况,并对危险工况下的主要部件进行了分析。结果表明,原地转向时驱动功率过载时间长,应尽量避免此工况,最大坡道行驶时,速度不应超过0.83km/h;支重轮轴的危险位置出现在两端,强度满足要求,但易发生疲劳破坏。研究结果可为优化传动系统和分析支重轮轴、套筒等部件的疲劳寿命提供了一定的参考。
- 王余滨李秀红任家骏李爱峰
- 关键词:矿用挖掘机支重轮动力学分析
- 矿用挖掘机操作界面的GEM-AHP法决策评价被引量:2
- 2023年
- 针对矿用挖掘机操作界面的决策评价问题,提出了采用GEM-AHP法决策理论模型对矿用挖掘机的操作界面方案决策评价。首先,在矿用挖掘机的操作界面的特点和设计标准基础上,依据层次分析法原理构建决策指标,根据矿用挖掘机的特点,改进GEM-AHP算法,结合JACK人机工程软件的虚拟仿真结果,构建适用于矿用挖掘机的操作界面决策理论模型;其次,依据太原重工集团的某型号矿用挖掘机操作界面,重新设计了3个待评价方案,验证决策评价;最后,设定了6项敏感性分析试验以检验该模型决策评价结果是否可信。结果表明:该方法结合了GEM法和AHP法的优点,并参考JACK人机工程评价结果,规避了判断矩阵的不一致性问题和决策的主观性,简化了计算过程,可信度较高,节约了企业的决策成本。
- 王雅坤任家骏李爱峰边轩毅
- 关键词:矿用挖掘机
- 大型矿用挖掘机操作界面的优化设计研究被引量:13
- 2019年
- 针对大型矿用挖掘机操作元件布局不合理的问题,以人机工程学理论为基础,采用改进的Topsis法,将挖掘机驾驶室人机界面的设计元素进行量化分析。首先,根据驾驶室各元件在不同工况下的使用频率,采用改进的逼近理想解法对各元件进行优先排序。其次,为提高驾驶员的操作便利性与工作效率,综合利用功能分区原则、色彩设计原则等用户体验方法对操作元件进行重新布局与设计。最后,采用0~5打分表格法对重新布局设计前、后的操作界面进行主观评价。结果表明:重新设计后的操作界面人机交互性能评分较高,区域划分、元件分类更加合理,其中区域划分合理性提高近40%,总体平均分值提高35.4%。该方法为复杂人机界面的合理规划和布局提供了一种设计思路。
- 张宏瑞任家骏李爱峰赵静
- 关键词:大型矿用挖掘机人机界面驾驶室
- 某挖掘机履带行走装置改进
- 2015年
- 重点阐述了某挖掘机履带行走装置改进,并与改进前的履带行走装置进行比较,通过对比证明改进是比较成功的,为以后类似产品设计提供了参考。
- 苏运动杨哲
- 关键词:挖掘机
- 基于人-机-环境系统的挖掘机设计思想与方法
- 2014年
- 以科学发展观和系统工程理论为指导,结合挖掘机的挖掘工作的多样性、复杂性、不确定性和不可逆性等特点,笔者总结多年的设计实践,提出了将"人-机-环境"设计成为适应性系统,组成该系统的各因素(如人、挖掘机、挖掘对象)应满足它们之间的功能关系、信息关系和认知关系,从而保证系统平稳运行。在此基础上,笔者提出变单纯的机器设计为挖掘方式设计思路;并推荐用经验加理论模型的方法,确定挖掘机的力能参数。
- 林贵瑜王吉生王晓明李奎贤
- 关键词:挖掘机
- WK-75挖掘机工作装置挖掘速度参数优化设计被引量:4
- 2016年
- 在现场试验的基础上,通过机构运动学理论推导出的基于速度参数的挖掘机轨迹方程,结合采矿工艺流程,确定了挖掘边界条件。对主要挖掘循环过程进行优化。对挖掘过程速度参数建立多目标函数,采用全局优化中的Pointer算法,基于Isight优化设计平台进行优化。利用虚拟样机仿真验证优化结果的可行性。确定出合理的速度参数,对设计有实际指导意义。
- 邹昊张明任家骏秦晓峰仝雷强
- 关键词:虚拟样机仿真
- 大型矿用挖掘机司机室空调选型
- 2014年
- 介绍了大型矿用挖掘机司机室空调使用现状,对空调的选型设计进行了分析,根据该大型矿用挖掘机的结构特点进行了空调布局,并对空调进行了选型设计。
- 张龙孙汇龙张永明王晓明
- 关键词:矿用挖掘机导热系数
- WK系列交流调速矿用挖掘机失控故障分析
- 2014年
- 分别从气路和电路详细阐述了WK系列交流调速矿用挖掘机空气盘式制动器的作用和控制原理,分析出了其失控的原因,并给出了解决方案。
- 王培红刘晓星
- WK-75矿用挖掘机履带架有限元分析及结构优化被引量:4
- 2019年
- 通过多体动力学分析,确定了履带行走装置中关键部件在平路和爬坡行走过程的受力变化,结合ANSYS有限元分析,得到两种工况下履带架应力、应变和模态振型云图,并在此基础上运用拓扑优化方法对履带架结构尺寸进行了优化。结果表明,履带架在两种工况下均未发生较大的变形,最大应力发生在坡道行驶工况,其数值小于材料需用应力,满足刚度、强度使用要求;履带架的前6阶固有频率在45~95Hz,高于外部激振源频率,不会发生共振现象;拓扑优化后的履带架主要支撑板和肋板厚度有所减小,提高了材料利用效率,优化后履带架刚度、强度和固有频率均可满足使用要求。
- 庞荫铭王余滨李秀红李文辉任家骏
- 关键词:有限元分析优化设计
- 矿用挖掘机履带架与行走底架联接螺栓组振动分析被引量:4
- 2019年
- 为研究矿用挖掘机行走底架与履带架联接螺栓组在各工况下的振动特性,以WK-75型机械式挖掘机为研究对象,利用Recer Dyn多体动力学仿真软件模拟挖掘机运动过程、提取载荷谱,并在Matlab中对载荷谱进行傅里叶变换,得到载荷谱频率,拟合转向半径与载荷频率关系。结合Ansys Workbench有限元软件分析螺栓组模态得到螺栓组的固有频率,得出转弯半径为12. 74 m时载荷频率与固有频率相近,螺栓组易松动。本文对挖掘机行走底架与履带架联接螺栓组振动特性的进一步研究具有一定的参考价值。
- 王文丙任家骏李爱峰高鑫宇
- 关键词:联接螺栓振动模态分析