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国家高技术研究发展计划(2006AA702306)
作品数:
2
被引量:13
H指数:2
相关作者:
李福云
张忠利
张蒙正
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相关机构:
西安航天动力试验技术研究所
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发文基金:
国家高技术研究发展计划
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相关领域:
航空宇航科学技术
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发动机
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仿真计算
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传热
1篇
传热研究
机构
1篇
西安航天动力...
作者
1篇
张蒙正
1篇
张忠利
1篇
李福云
传媒
2篇
火箭推进
年份
1篇
2013
1篇
2012
共
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液体火箭发动机涡轮壳体温度偏高原因研究
被引量:2
2013年
分析了液体火箭发动机001~003试车时发生器排气壳体和涡轮进排气壳体的温度变化情况。应用非稳态传热方法对实际结构仿真了003次试车时发生器在不同流量、不同效率时涡轮壳体温度的变化情况,得出了该次试车时涡轮壳体温度偏高的主要原因是发生器燃烧效率偏高。
张忠利
张蒙正
李福云
关键词:
液体火箭发动机
涡轮
仿真计算
试车
5kN再生冷却发动机推力室传热研究
被引量:11
2012年
5 kN摇摆发动机推力室采用再生冷却身部,为检验推力室冷却方案设计的合理性,对5 kN再生冷却发动机推力室进行传热计算,分析了再生冷却的影响因素,并针对发动机设计提出了相应的改进措施,改进后的发动机热试车工作正常,表明了改进工作的有效性。
孙鑫
杨成虎
关键词:
传热
热试车
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